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空分裝置離心空壓機故障匯總案例

  【壓縮機網】河南豫光金鉛股份有限公制氧廠2013年初建成投產一套KDONAr-15000/3600/360型空分裝置,采用分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機制冷、規整填料上塔、無氫制氬、氧氮外壓縮機流程。其中,作為提供原料空氣的離心壓縮機為單軸等溫型、四級壓縮、三級冷卻,壓縮機由同步電機以1500r/min轉速經增速機增速到6928r/min驅動壓縮機。增速機是平行軸單斜齒輪增速機。同步電機采用微機控制同步電動機勵磁裝置,勵磁輸出65V、402A。電機與增速機、增速機與壓縮機之間均采用金屬膜片式撓性聯軸器連接。

  該空壓機自投產以來,運行基本穩定,但也經歷了一些故障,今做一總結,供同行參考。

  一、歷次故障匯總

  1.電機故障

  2015年8月份,空分裝置計劃停機,各設備停下后,其低壓電源空開未斷電,水、油、勵磁柜等空開仍在合閘位置。高壓維修人員在高壓配電室對空壓機做線路耐壓試驗時,觸發了勵磁投運信號,使位于主廠房二樓的主機旁邊的勵磁柜開始運行工作,于是在電機轉子上投入勵磁電壓和電流,約350A的電流通過轉子線圈,轉子線圈發熱溫度升高,產生電爐效應。由于持續時間較長,且正在中午,現場人員巡檢看到電機冒煙才發現,已經導致電機轉子燒壞。于是,電機吊離基礎返上海電機廠維修,更換了新轉子。返廠后,單試電機,振動不大,但連接聯軸器后,開機運行加載,振動特別大。停機檢查,以為電機基礎未做好,重新做基礎。但電機安裝后仍然振動大,后廠家來人把電機與主機一起在線作動平衡,通過增加平衡塊,得以解決振動偏大難題,空壓機運行正常。

  此后,在每次空分裝置停機后,立即停下勵磁柜內空開電源和低配室內勵磁柜總電源,并在勵磁柜頂增加蜂鳴器閃光報警,即當主電機停運,而勵磁柜電源未停,蜂鳴器就會閃光報警。當電機運行期間,勵磁柜出現故障,蜂鳴器也會報警。另外,在做空壓機聯鎖試驗時,勵磁柜會投入運行,要盡量縮短試驗聯鎖時間,避免電機發熱。

  2.進口導葉裝置故障

  進口導葉裝置由上下兩部分組成,內共有16片可同步轉動的導葉片,每個導葉片通過轉盤、支桿、連桿與轉環相連接。上下兩個導葉裝置各有一個轉環,兩個轉環通過定位螺栓和連接螺桿連接。轉環外側共有8只6203-2RS軸承,導葉裝置由電動執行機構驅動,通過傳動桿帶動主動支桿和連桿,帶動轉環轉動,使所有葉片同步旋轉,來達到調節氣量的目的。

  在某次臨時停機再次開機后,DCS上導葉開度5度,啟動后電流在30秒內未降到額定電流以下,空壓機電流保護停機。將啟動時間延長到35秒,啟動成功后,但機組振動較大,進口導葉DCS上逐漸全開,機后排氣壓力只能達到0.462(額定排氣壓力0.50MPa),根本滿足不了空分裝置生產所需,于是停機檢查。發現電動機構開度與DCS一致,吊開機器大蓋,檢查導葉,但機器內導葉開度與DCS上不一致,發現電動機構傳動桿與轉環之間的主動支桿上螺母脫落,而無法連接,導致電動機構傳動桿旋轉,但轉環無法動作,導葉片也就無法動作,進口導葉裝置氣量調節失去控制。將螺母重新恢復固定牢固,調試好導葉動作,啟動后空壓機運行正常。可見首次啟動時電流在30秒內未降到額定電流以下,是因為機器內導葉片可能不在全關的啟動位置,有一定開度,而在機器外邊無法看到,只能看到電動機構處于全關位置,因啟動時導葉開度大,造成空壓機啟動負荷過大電流未及時降下。

  在以后的拆檢中,重點關注各導葉片上支桿、連桿的連接。每個支桿的球鉸部位用黃油槍加油,6203-2RS密封軸承要定期更換,確保導葉裝置動作靈活,各固定螺母牢固可靠。恢復安裝上機殼前,DCS上操作導葉裝置調試,現場觀察是否正常。確定一切正常可靠,方可恢復安裝上機殼。

  3.聯軸器故障

  某年冬季,因臨時停機,開機前進行人為盤車,感覺有些費力,沒有過去順暢,啟動后現場聽到機殼內有金屬碰撞聲響,待主控室人員趕到場傾聽,金屬碰撞聲已經消失,但在場人員均感覺到機器運行聲音高于停機前。人員站在機器旁,基礎傳遞過來的振動使人感到腳麻,同時DCS上顯示壓縮機聯軸器側軸振由停機前正常的5um上升到20um(報警值52.6、聯鎖值63.1um)。雖然軸振升高,但趨勢平穩,各軸溫正常,于是繼續運行使用。但隨著進口導葉開度的增大、壓縮機負荷增加,該軸振不斷呈小幅突升變化,后達到聯鎖值而跳閘。于是計劃進行檢查該二級側徑向軸承,當首先打開增速機與壓縮機聯軸器護罩時,看到鋁質護罩內表面有物體碰撞打擊痕跡,發現聯軸器螺栓斷裂2條,有螺母脫落現象。檢查該二級側徑向軸承未見異常,于是經購置新的聯軸器螺栓成套,予以更換,盤車較為順暢,開機后軸振恢復到原有水平,機身、基礎振動恢復到原有范圍。

  設備開機前必須進行盤車,檢查有無卡阻、異響等異常情況。盤車與正式啟動間隔時間盡量縮短,盤車必須充分,不能存在未盤整圈這種不完整情形。作為大型動力旋轉機械設備,盡量不要頻繁啟停空壓機,每次啟動過程,在達到一階臨界轉速時機器振動大,都會對聯軸器和軸瓦有較大沖擊。

  4.冷卻器串漏故障

  空壓機的級間冷卻器采用銅換熱管,水走管內,兩端是方形封頭,出氣側安裝有絲網除沫器,組成芯子安裝在筒體內。在例行維保時,發現三級葉輪流道出現氣流沖刷磨損,輪盤壁厚由初期的5mm降到2.5m,其他葉輪則沒有磨損,檢查二級冷卻器,出現銅管串漏,導致運行中因水壓0.32MPa高于二級排氣壓力0.16MPa,游離水進入氣側,含濕量大沖刷葉輪。于是逐根查漏,發現五根銅管串漏,采用銅堵頭將串漏銅管兩端封堵。后來購置新的換熱器芯子,予以更換。在首次例行冷卻器抽芯時,絲網除沫器內的不銹鋼絲網全部成碎沫,予以更換為316L材質的絲網,后再未發生過絲網損壞現象。對于葉輪磨損沖刷,購置新的轉子,予以更換。

  建議每次例行大修期間,對冷卻器予以抽芯,清理內部銹蝕,進行防腐,檢查絲網,對換熱器銅管進行清理內壁并完成后予以查漏。購置新換熱器芯子時,要求上下板采用不銹鋼,換熱管要有額外固定,避免氣流沖刷銅管造成晃動引起磨損串漏。

  5.吸氣側軸承密封漏油

  空壓機一級進氣側軸承室內有一付徑向軸承和一付止推軸承,并有一擋油密封,通有儀表空氣作為密封氣防止潤滑油外漏到壓縮空氣側,且油箱保持負壓。在某次拆檢時,發現一級冷卻器內較多油跡,說明吸氣側軸承漏油到氣側。檢查軸承,作為密封氣的儀表空氣銅管上減壓脫落,密封氣無法供入到軸承室內。于是,恢復密封氣路。在每次例行解體大修完畢時,未恢復安裝上機殼時,先開啟密封氣、排煙風機、油泵,運行四個小時以上,確定軸封位置未見漏油后,才可以恢復安裝上機殼,避免再次發生漏油故障。

  6.油泵啟動后油壓不能升高

  某次現場人員打掃衛生,不慎將棉紗卷入正運行中的齒輪油泵聯軸器上,于是準備開啟另一臺齒輪油泵,停下該泵。但當兩臺油泵都運行時,供油總管油壓并未上升。油泵安裝在油箱頂部,兩臺油泵出口管之間有一§8的連接管,目的是為了讓在停的備用泵進油管始終充滿油。DN100進油管底部有2只止回,一只DN100止回閥用于防止油漏回油箱,一只DN40止回閥是當進油管內油壓大時能泄回油箱。但抽出進油管檢查,發現進油管內未存滿油,導致有空氣,開輔泵油壓不升。原因是DN40止回閥彈簧太細,更換新的DN40止回閥,確保進油管內存滿油。這樣開啟輔泵油壓能及時上升,完成倒泵。

  平時檢查兩臺油泵的連通管是否發熱,若發熱表明連通管內有油流動。每月例行盤輔泵,主動開啟在停輔泵,進行倒泵操作,使備用油泵能起到作用。嚴禁現場人員拿棉紗打掃聯軸器旋轉部位附近,防止發生安全事故。

  二、維保建議

  空壓機作為空分裝置最重要的大型旋轉設備,需嚴格按照制造廠家說明書要求進行操作、維護及必要的停機檢修。

  每年維保時,發現空壓機轉子一級葉輪干凈,而二三四級葉輪上污垢多,且為銹沫,這是由于空氣經各級壓縮冷卻后會有冷凝水析出,含濕空氣造成了冷卻器內壁和吸氣管道銹蝕。建議將冷卻器內壁做防腐,二三四級吸氣管道更換為不銹鋼管。

  機組停機期間,應向機組內充入干燥氮氣,每十天開啟一次油泵,運行一個小時,對潤滑系統進行沖洗,并對壓縮機進行盤車。注意盤車后轉子停止位置應和盤車前位置相差1/4或3/4,以避免轉子變形。建議兩年更換一次潤滑油,每半年檢查一次油的質量,定期更換油過濾器濾芯

  每次開機前做好各項聯鎖試驗,包含主機聯鎖跳閘和油泵互備聯鎖及防喘振閥聯鎖動作情況。對空壓機一級吸氣管道進行檢查防腐,定期檢查空氣過濾器是否有空氣濾筒損壞短路現象,空氣濾筒要定期更換。送氣管道止回閥拆下檢查動作情況是否正常;同步電機按照說明書要求進行維保,并定期返廠,清除定子積灰、重新浸漆、修正滑環、檢查軸瓦、并作轉子動平衡。

  壓縮機定期進行解體維保,對轉子清灰、涂色探傷、動平衡校驗,檢查各軸瓦、密封磨損情況,增速機齒輪嚙合、復測調整各聯軸器對中。由于空壓機結構復雜,安裝要求高,其檢修安裝質量直接關乎空壓機能否實現長周期、安全、穩定運行,故其維修工作最好邀請設備廠家或專業機構人員現場指導或施工,以保證空壓機的安、穩、長、滿、優運行。


來源:本站原創

標簽: 空分空壓機裝置  

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